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轻轨工程跨线桥钢梁的焊接

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发表于 2010-9-12 16:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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 摘 要:选用适当的焊接材料和工艺,通过焊接工艺评定、焊缝检测及产品试板验证,成功地完成了武汉轻轨工程跨线桥钢梁(14MnNbq) 的焊接。 . D& d0 |& R7 v

    关键词:轻轨;结构钢;工形梁;

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     参考现有文献和资料, 埋弧自动焊拟采用H08Mn2E + SJ101 搭配,焊丝规格为<5 mm ; CO2 气体保护焊拟采用YT507 TiB 焊丝,规格为<1. 6 mm ; 手工定位焊采用SHJ507 TiB 焊条,规格为<3. 2 mm 。焊材要求从正规厂家进货,具有合格的质量证明书,焊材进厂后须进行复检。焊剂、焊条必须按产品说明书烘干使用;焊剂中的脏物,焊丝上的油锈等必须清除干净;CO2 气体纯度应大于99. 5 % 。

    2. 2  焊接方法

(1) 钢材对接:采用埋弧自动焊焊接(H08Mn2E + SJ101q , <5 mm) 。

(2) T 型接头:针对钢梁为T 型全熔透焊缝的要求,其焊接采用CO2 气体保护焊打底,并反面清根,再用埋弧自动焊盖面的方法,既保证了焊缝内在质量及外观质量,又提高了焊接效率。CO2 气体保护焊采用细焊丝( <1. 6 mm) ,保证焊丝能到达坡口尖部,充分焊透;并且采用低能量、多道焊的方法,既保证焊缝金属与母材之间、焊缝金属与焊缝金属之间能充分焊透,且后道焊缝对前道焊缝有类似淬火的过程,使焊缝强度高于母材的性能,又能保证焊缝强度不至于过分超强。焊接坡口形式采用K 型不对称坡口,既保证焊缝金属能与母材熔透,又充分考虑反面清根的影响。

(3) 拼装定位采用手工点固焊, 焊条为SHJ507Ni , <3. 2 mm 。

    3  焊接工艺评定试验

      按上述工艺方案及焊接材料、参数,进行了焊接工艺评定,见表3 。试件焊接机械性能试验结果如下。

3. 1  拉伸试验
      根据《铁路钢桥制造规范》( TB 10212 -98) 的要求,进行了对接接头的拉伸试验、对接接头及T 型接头的焊缝金属拉伸试验 ,试验结果与母材进行了比较,试验数据符合要求。

3. 2  冲击试验
      根据《铁路钢桥制造规范》( TB 10212 -98) 试验项目要求和《铁路桥梁钢结构设计规范》( TB 10002. 2 -99) ,对接接头进行了-40 ℃ 冲击试验, 冲击试样缺口为V 型,位置在焊缝中心和距熔合线1 mm 处的热影响区上,试验数据与母材进行比较: 焊缝中心有一试样36 J 低于母材40 J , 根据《铁路桥梁钢结构设计规范》( TB 10002. 2 -99) 母材标准, 允许有2 个试样小于规定值,但其中小于规定值的85 % 试样只允许有一个的要求,试样36 J 大于

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表3  14MnNbq 焊接材料及工艺

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    注: 试件1 拉伸试验σb 括号内的值495 低于母材标准值,属首次取样试验;根据《铁路钢桥制造规范》( TB 10212 -98) 的机械性能试验规定,允许从同一试件上再取一个试样重做一次试验,试验结果满足母材14MnNbq 标准要求。

    3. 3  弯曲试验
      根据《铁路钢桥制造规范》( TB 10212 -98) 的规定,对接接头进行了侧弯试验,板厚为32 mm , 弯曲直径d 为试样厚度a 的3 倍,试样弯曲180°后检查未发生裂纹和断裂,符合母材要求。
3. 4  宏观断面酸蚀试验对各接头酸蚀断面进行检查,焊缝成型良好,未发现裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透等缺陷。以上几项试验结果均满足设计要求。

    4  实际应用检测

(1) 焊接检测
      根据试验结果,在实际焊接中,采用上述焊接工艺进行30 m 工字形钢梁焊接后,焊缝经超声波及射线(对接焊缝) 无损检测,焊缝质量达到设计要求。
(2) 产品试板检测
      同时在生产过程中,按要求对对接焊缝和角焊缝各做了一组产品试板,试板的检测结果达到母材的性能要求。

    5  结 论
  通过焊接工艺评定试验结果、焊缝无损检测结果。

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    注: 试板均断在焊缝处。果及产品试板的验证结果,证明本产品的焊接方法、焊接材料、焊接工艺均达到和满足设计要求,试验及应用是成功的。武汉轻轨30 m 焊接工字梁已于2002 年7 月2 日顺利架设完毕, 并经载荷试验, 达到设计载荷要求。

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