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楼主: wqujs

M1083A无心磨床磨削工件产生菱形

 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-18 08:45:06 | 显示全部楼层
回复 9# 研磨者 , f' |9 q" {& H; O0 ]7 Z- h- n

  S: h* B: Q+ V0 I4 V7 [: M9 p) Q9 Z4 K  S/ c- y2 l
   分析的真的很全面,学习了,领导:P
发表于 2010-5-18 09:06:09 | 显示全部楼层
一个丝的余量也就相当于做精磨了,导轮斜度2.7度左右,导轮修整座2度就可以了

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发表于 2010-5-20 07:41:29 | 显示全部楼层
我不知道您现用哪里的砂轮,可能砂轮太硬了,平衡也很差。
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:20:44 | 显示全部楼层
我们磨削8个丝
& }) p# U9 K9 W5 o/ K$ v哎 今天把磨床全部拆掉了  两个涡轮轴都有磨伤 还挂了一个涡轮  导轮轴轴瓦也有点烧伤 。。。。。。
发表于 2010-5-23 01:28:32 | 显示全部楼层
导轮倾角调到2度,修整角调到1.8度,中心高降到294试一下。
发表于 2010-5-24 21:20:50 | 显示全部楼层
回复  研磨者
0 r/ d7 ?9 i/ w
* T& |) K3 s$ y7 J: x  B  k+ v; b. D
5 R/ L3 m4 G! K. |* n    请问导轮倾角为4.5°,导轮修正角选择1°,合适吗?有很严格的匹配吗。  昨天修了一 ...
" q7 W! L0 F+ D9 Z6 |1 ?$ wwqujs 发表于 2010-5-17 22:35
- T0 A% T$ V3 l3 D, Y2 J. ~

, t4 n- y3 L+ V/ h2 V/ Q3 ?4 E, n7 _9 w+ G1 M  G2 g7 y8 G, P
    修整2。磨削3  就差不多了
发表于 2010-5-24 22:32:23 | 显示全部楼层
可能你的出口导板是个斜的造成棱形
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:20:51 | 显示全部楼层
回复 16# jianshin
- X( f% Q1 F5 J3 P4 D# C1 p0 B
0 {8 f) a7 _4 |) D; v) @
, _/ u: B2 `8 M$ S7 ~. Z    磨削8个丝的  工件表面是淬火的
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:22:34 | 显示全部楼层
回复 10# wqujs ) S# k. A- H; r6 F1 M

7 i7 O4 r! [, Y6 F* @" N% U7 o6 Y" V' r1 S. [" y8 }3 C7 o+ X
    我的错 打错了 磨削量是8个丝左右,工件表面高频淬火
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:27:27 | 显示全部楼层
回复 9# 研磨者
" m& S0 {0 `% W% d% H  a( {8 b' e8 ~- j' W  ~. G" a5 {, z. Y( ]
7 W9 N* A8 `4 b- z
    现在工件长度是400,直径22,表面淬火。当工件快要出来的时候有异响,通过这个声音可以判定起菱形,如果没有这个声音一般都不会有问题。
发表于 2010-5-25 19:41:53 | 显示全部楼层
你也可以把磨削角度调整到前部磨削,也会改善/ L. V* U$ X2 ~8 _8 D/ E* b

8 I0 Q+ K, s, e. Q7 U2 n技术的问题,有的时候需要现场看。也许上面的问题已经列出,只是操作的方式不同得到的效果也不一样
发表于 2010-5-25 19:42:21 | 显示全部楼层
把导论修整角调到2.5左右试试吧   只有后, Q7 G+ o. M6 e' W
面有的话有可能是后导板太紧所致
发表于 2010-5-25 19:57:36 | 显示全部楼层
如果你调整到前部磨削 那锥度会加大 这问题我也碰到过 要是你导板调试没问题的话 你把导轮重修下 如果你是精磨只有一两丝的磨削余量的话 垂直角度打到2度

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发表于 2010-5-26 19:03:01 | 显示全部楼层
前后导板或工件中心高的问题,参考险峰机床的设备使用说明书应该就能解决
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:27:52 | 显示全部楼层
唉,我用油石打了导轮,现在参数和说明书完全对不上,但能生产了.
* ^: n$ X0 p" }, b- B: b* G) u谢谢朋友们的指导,其中导轮倾角图过小于4度了的话生产速度肯定跟不上,我么流水线生产,要10秒左右流出一支的.
发表于 2010-5-27 21:17:08 | 显示全部楼层
才磨那么点的量应该很好磨哦!!!
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